平成19年4月18日開店。店主の日々の日記です。
イヤー。困ってしまいました。
このブログを見て、僕と同じドライバーを、早々と買ってしまった方が出て・・・・・・・。

ホーンは未だかとせっつかれ・・・・・・・(大汗)

で、実は雌ネジ切り。今迄の経験ゼロ。

生まれて初めて

初めてにしては、中々の出来具合です。
面が荒れて見えますが、切削油の所為で、綺麗なネジ面です。


無事勘合

見事にドッキング。
この雌ネジ部分をドライバーへネジ止めし、ホーンをねじ込む構造です。

さあ、もう少し。

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後ろが変

一昨日アップしましたホーン。
ホーン部の切削は終わりましたが、問題はドライバーへの取り付け。
一昨日の時点では、単にドライバーの上にホーンが乗っているだけです。

上向きにしか使えないドライバー。
360度指向性と考えられなくも無いのですが・・・・・。

種明かし

ドライバーに取り付ける為に、後ろ側に雄ネジを切りました。
このネジサイズも、結構頭痛の種。
ドライバーの取り付けネジ位置に拘れば、このネジ径は小さくしたい。

かと言って、小さくし過ぎると、ホーンが真ん中からポキリ(大汗)。

兎に角最初の試作品は、苦労の連続です。

此処迄やっても、良い結果の出る保証の無いのが、試作です。

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取り合えず完成

今日一日頑張った甲斐もあり、取り合えず1個出来ました。
と言っても取り付けフランジがまだですが。

合体

ドライバーの上に乗せ、記念撮影。


測定

このホーン形状で、3000Hz以上が使えるかの測定です。

出来ない場合は形状(サイズ)の見直しです。

発信器に繋いだアンプの出力をドラーバーに加えます。
ハ~~~~?
スロートが長い所為か、かなり下から使えます。
ドライバーの低域限界(750Hz)の更に下の600Hzも平気。

特筆出来るのが、ピーク、ディップが殆ど有りません。
まあ、この様な素直なカーブのホーンは殆どフラットです。

丁度、馴染みのお客様も同席。
結構興味を持たれていました。
特にフルレンジに付けるツィーターとして魅力タップリです(同席のお客様、シーメンスの10Wに付けるのを考えているみたい)。
一般のツィーターは5000Hz以上しか使えませんが、此れなら1000HzクロスもOK。
高域も僕の耳では聞こえない領域まで伸びています。

チョット面白いミッドハイユニットが出来たようです。

頑張って作って、今のツィーターと交換です。

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スタート

ヤット僕のホーンの製作に掛かりました。
バイタ用よりも小型です。

ホーンの開口部の直径70mm。3000Hzから使う予定ですので行ける筈。

まあ、此の辺は色々な設計法が出ていますが、殆ど当てに出来ません。

実際に作ってしまうのが一番の近道です。

下手な考え休むに似たり。

ある程度の自信は有りますが、絶対の自信は有りません。
なんせ、初めて使うドライバーですし・・・・・(笑)。

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一番大切な、ホーン内部は出来上がりました。
使う上では、此れで問題は有りません。

でも・・・・・・・。

ホーンの支え

ホーンのカーブを作る為に、材料はこの様に旋盤のチャックに銜えられています。
材料はアルミ。チャックの爪は焼きの入った鋼鉄。


傷

チャックから外しますと・・・・・・・。
爪の後がハッキリと。性能には関係有りません。実用品ならこれでOKです。
でも、趣味の物。
この傷、イヤですね。

アダプター

鉄で作ったアダプター。バイタのドライバーと同じネジに切って有ります。
インチネジですので、僕の旋盤では無理。旋盤屋さんに外注で作ってもらいました。


チャッキング

ホーンをねじ込むと、この様に取り付けられます。
此れで、外周部をつかんでいる物は有りません。
さあ、早速外周の切削・・・・・・。
とは、行か無いのがこの世界です。


センター出し

旋盤から外した工作物は、付け直すとセンターは絶対に出ません。
そこで、この様に目印に成る物を近づけ、チャックをユックリ廻します。

バイトの刃に対して、ホーンのブレが無い点を探すのです。
この時、チャックは完全に締め付けないで僅かに緩め。

ずれている方向を、プラスチックハンマーで叩いてセンターを出すのです。
どんなに工作機械が進んでも、この様な人間の手による微調整は必要なんですね。

しつこく、納得するまで繰り返します。
センターが出たら、チャックを本締め。切削です。

切削

センター出しに掛かる時間から比べれば、切削の時間はチョイの間。どんな仕事も下準備。


仕上がり

切削が終り、更にペーパー仕上げでこの様に成りました。

ヤハリ美しく仕上がると、作っている人間も嬉しいものです。

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研磨終了

兎に角忍耐の要求される、ホーンの研磨が終わりました。
昨日の写真と見比べて下さい。

320番のペーパーから始め、1000番で仕上げます。

アルミ独特の柔らかい光沢が、苦労を忘れさせてくれます。

こんなホーン。僕が使っていたのは本当に短い期間。

自分でも使いたくなりますよね。

僕のホーンは2kHz辺りでカットオフをすれば、十分に使えますし、カットオフを下げ過ぎますと、高域が十分に伸びません。

ツィーターの排除を考えていますので、此の辺は痛し痒しです。

今回使うドライバーのデーターです。

特性

見事に、カスラさんに当てられてしまった、D1400です。
イエ、別に前から欲しくてと言ったドライバーでは有りません。

このホーンを使いたくなった。で、ミッドハイに使える(出来たらツィーター領域まで)ドライバーを現行品の中から探しましたら、偶々見つかったのです。

なんせ、ダイヤフラムの径も知らずに発注したのですから(大汗)。

さて、僕のホーンに掛かる前に、このホーンの最後の仕上げが待っています。

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最後の1個

今回4個受注したホーン。3個が出来上がり、最後の1個も切削は完了しました。

残りは、5度の角度で削ってある、ホーンのカーブを滑らかにするペーパー研磨です。

結構此れが大変。腱鞘炎の恐怖との闘い(笑)。

でも、自分で作る物に自分で火が点いて、ドライバーを買ってしまうなんてところが如何にも僕らしいと、自分でニヤニヤしています。

しかも其のドライバー用のホーンは2ピースに成りますので、今迄持っていなかった、雌ネジ用のバイト迄発注。

ホーン代とバイト代。どちらが高いのか・・・・・?

チャンデバの新しいアイディアもぶち上げてしまったのですが、この後あるアンプのオーバーホール。

その後別なアンプの改造が3台。

コア入りコイルの注文も入っているし・・・・・・。

その後自分のホーンの作成。
データーを取って、ネットワークを変更。
今のツィーターをドライバーに交換。

当分休みは無さそうです・・。

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バイタ用のミッドハイホーンは3個出来ました。残り1個。
右手は腱鞘炎一歩手前。

頑張ったもんねー。

右手の休憩です。

1吋ホーンの図面でも引くか。

測定

ホーンを作る時に一番大切な事。使うドライバーのスロートの角度の測定。
常識的な数値は知っていますが、其の角度の保証は有りません。
過去にもエッエー?と言う角度を見た事が有ります。

初めて接するドライバー。スロートの角度が判らなければ、ホーンのカーブも判りません。

基本的にホーンのスロート部は、ドライバーの角度に合わせ、其処からジワジワと広げます。

この広げ方で音色はコロコロと変わります。

まあ、見た通りの音色に成るのですが・・・・。
正しく言うと音色と言うよりエネルギーバランスですかね。

バイタの場合は、ネジ結合でしたのでワンピースで作れましたが、このドライバーはアメリカ方式のフランジ結合。
あまり好きな方式では有りません。

2ピース構造にしないと無理な様です。

さて、カットオフはいくつにしましょうか?

結構楽しんでいます。

T500(今使っているツィーター)を追い出す事も考えています。

このドライバー、高域特性はちょっとしたツィーター並みですので。


追記。高域の伸びたツィーター。振動板を小型にしないと無理ですので、どうしてもエネルギー感が出ないのです。
其処をドライバーなら出るのでは・・・・・?

かなり昔にもやりましたが、あの頃の僕の腕は・・・・・(汗)。
まあ、今でもたいした事は無いのですが、ノウハウはいっぱい貯まりました。
暫くぶりにわくわくしています。

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