昨日中に仕上げたかったのですが、僕がダウン。色々と疲れが溜まっているみたい。
と言う事で、左chだけで昨日は帰宅。
今朝一で左側に改造の終わった励磁電源を設置。
右を外し作業台の上。
でもねーーーーー。
なんで、僕の作る物はこうも重いんだろう。
ホント、いやに成ります。
もうちょい軽ければ、作業も気楽に出来るのに・・・・・。
次回、電源の作り直しに成ったら、ユニット1個に、電源一つで作ろう。
数は増えるけど、重量は半分近くに成るし。
今の侭では、10年後には持ち上げられないだろーなー。
なんて、ブツブツ言いながら、チョークの交換です。
チョーク交換の終った、くそ重い電源をオイロダインの前に運び結線。
兎に角疲れる。
オーディオの仕事は肉体労働です。
取り合えず一服。直ぐに音を出す気にも成れない。
呼吸が落ち着いたら、電源ON。
一昨日、最後に聞いたレコードがターンテーブルに乗った侭。
迷わず其のレコードに針を下ろす。
最初の一声。ウルサイ。
まあ、最初はこんなもの。
で、この文章を打っている間に、ドンドン音が変わってくる。
勿論、好ましい方向に。
まだ、レコードの片面の演奏が終わっていません。
でも、元のチョークの音は抜きました。
付帯音が減り、品が良い。
細やかな音が沢山出て来ます。
此れだから、励磁ユニットは・・・・・・・。
追記。
写真のチョーク。マリック製で10H150mA。の規格です。
ヤフーにでも出すかな・・?
ケース入りではない、今回チョイスしたチョーク。
ケースに入っていれば、とっくに終わっていたのに・・・・。
昨日の夕方から掛かりっ切りのフライス盤。
なんせ、8個分ですから結構大変。
出来上がった、チョーク取り付けステー。
流石にケースを作るのは勘弁。
工数が何倍にもなってしまう。
さあ、これから、チョークの交換です。
ケースに入っていれば、とっくに終わっていたのに・・・・。
昨日の夕方から掛かりっ切りのフライス盤。
なんせ、8個分ですから結構大変。
出来上がった、チョーク取り付けステー。
流石にケースを作るのは勘弁。
工数が何倍にもなってしまう。
さあ、これから、チョークの交換です。
本当に衝動買いで、ドライバーを買ってしまったピンキー君。
チョイ痛かったけど、結果が良かったので、まあいいか。
で、忘れていた・・・・・・・(大汗)。
昨日、アンプの改造中に、届いたダンボールの包み。
結構重い。
アッ・・・・・・・・・・・・。
発注したのは去年の内。納期が延びに延びてすっかり忘却の彼方。
でーーーーーーーーー。
ダンボールを開けると、大型チョークが8個。
見た目は華奢ですが、カットコアの良質なチョークです。
アンプを弄っている方で、チョークの大切さを理解している方は少ないですネ。
OPTの鳴き比べはしているでしょうけど、チョークの鳴き比べ。した事有りますか?
昨年の暮。励磁電源のチョークを片chだけこのチョークに換えました。
従来のチョークもかなり良質な物。でもEIコア。
メーカーをばらしちゃいますと、マリック製です。
其れ成りに評判の高いメーカー。
其れをこのチョークに片chだけ換えたのです。
理由は、電源を換えてユニットのインピーダンスの変化を調べたかったのです。
今回は微量。無視してよい変化。
一月ほど、其の侭にしていて、また元のマリックに交換(勿論片chだけ)。
人間、良く成った時には、直ぐ慣れる。
悪く成った時は・・・・・・・・・。
イヤと言う程、チョークの大切さを思い知らされ・・・・・・。
急ぎのお客様の品物に、使わなければいけなかったのです。
まあ、1週間ぐらいで、僕の気持ちもあきらめに成り、ミッドハイホーンなんて作っちまったもんだから・・・・・。
これで、間違いなく、僕の装置はグレードアップ。
金欠病は悪化・・・・・・・・。
チョイ痛かったけど、結果が良かったので、まあいいか。
で、忘れていた・・・・・・・(大汗)。
昨日、アンプの改造中に、届いたダンボールの包み。
結構重い。
アッ・・・・・・・・・・・・。
発注したのは去年の内。納期が延びに延びてすっかり忘却の彼方。
でーーーーーーーーー。
ダンボールを開けると、大型チョークが8個。
見た目は華奢ですが、カットコアの良質なチョークです。
アンプを弄っている方で、チョークの大切さを理解している方は少ないですネ。
OPTの鳴き比べはしているでしょうけど、チョークの鳴き比べ。した事有りますか?
昨年の暮。励磁電源のチョークを片chだけこのチョークに換えました。
従来のチョークもかなり良質な物。でもEIコア。
メーカーをばらしちゃいますと、マリック製です。
其れ成りに評判の高いメーカー。
其れをこのチョークに片chだけ換えたのです。
理由は、電源を換えてユニットのインピーダンスの変化を調べたかったのです。
今回は微量。無視してよい変化。
一月ほど、其の侭にしていて、また元のマリックに交換(勿論片chだけ)。
人間、良く成った時には、直ぐ慣れる。
悪く成った時は・・・・・・・・・。
イヤと言う程、チョークの大切さを思い知らされ・・・・・・。
急ぎのお客様の品物に、使わなければいけなかったのです。
まあ、1週間ぐらいで、僕の気持ちもあきらめに成り、ミッドハイホーンなんて作っちまったもんだから・・・・・。
これで、間違いなく、僕の装置はグレードアップ。
金欠病は悪化・・・・・・・・。
最後の小物パーツが入荷し、其れだけ付ければ完成状態にしておきましたので、あっと言う間に完成。
チェックも無く(ユニットを預かっていないので動作チェックが出来ないのです)、即納品。
納品前の記念撮影。
右のメタコンが出力端子。間違えて挿すと拙いので、ピン数を換えて、間違えない様にしています。
人に渡す物ですから、此の辺の気遣いが大切なのです。
左のコネクターがAC入力です。
中身は2電源ですので、入力も2個付けました。
理由はスライダックで、電圧調整の出来る様にとの配慮です。
1個にしてしまいますと、二つの電源が一緒に電圧を上下してしまいます。
この様なものは、色々と弄り代が有った方が楽しめます。
この写真は昨日の午後2:30ごろに撮った物。
その後、直ぐに納品に向かいました。
接続完了。音出しの前に電圧チェック。何しろ初めて電源を入れるのです。
ボン、とか言ったら大変(笑)。
無事に動作。
音出し。
以前の電源よりも静かに成りました。余計な付帯音が減ったのです。
でも、オーナーの方はよく判っています。
『本調子は1週間後だな。』
ジックリ楽しんでください。
励磁電源本体の製作は、昨日で略完了。
今日は接続ケーブルの製作です。
写真のケーブル。電源とユニットを繋ぎます。
見てお判りのように4芯ケーブル。
スタッカード接続をするのです。
要は、赤と黒、白と緑を接続。2芯として使うのがスタッカード接続です。
此れの利点は、まずケーブルの抵抗が1/2に成る事。でもそれだけでしたら太いケーブルを使えば同じ。
この利点は、線材の向かい合っている面積が増える事なのです。
コンデンサーの基本。電極の向かい合っている面積が増えれば容量も増える。
つまり、2本の線の間にコンデンサーが出来るのですね。
この結果、ノイズのキャンセルが起きてくるのです。
以前、僕のオイロダインでこの様な事が起きました。
夏場です。音が濁り冴えません。でも常時ではないのです。
音の悪い時に気をつけていると、ナント店の中にある製氷機が動いている時だけなのです。
製氷機がノイズを出し、装置へ影響を出しているんですね。
製氷機を止めれば良いだけの話ですが、電気屋さん。それではつまらない。何とかしたい。
其の当時、電源ケーブルにスタッカードを始めた頃でした。
アンプの電源ケーブルを、スタッカードにすると音質向上が認められたのです(実は30年近く前から知ってはいたのですが、根がめんどくさがりや、汗)。
全てのアンプの、電源コードのスタッカード化が終わりました。買ったケーブルは200m。結構余っています。
励磁電源ケーブルにも効くかな?
かなり長い配線を汗だくで交換。
終り、試聴。ヤハリ良く成っています。
思ったとおり・・。
丁度・・・・・・・・。
製氷機内の氷が解けて少なくなり、自動スタート。
製氷機が動き出したのに音質劣化はゼロ。
マサカ・・・・・・・・。
此処でノイズを拾っていたのか。
で、問題です。アンプやケーブルにとって、ノイズと音楽成分の判断は出来ません。どちらも単なる信号。
ノイズを消すケーブル。信号ラインに使ったら・・・・・・・。
年初めから掛かっている励磁電源。
ヤット1台完成。
チョイ手こずりました。
と言っても、僕の所為では有りません(笑)。
毎回使用している、お気に入りのチョークトランス。
まあ、板金なので仕方が無いのですが、ネジ穴寸法が狂っていた。
今までは、略ピッタンコだったので、何時もの通りにシャシ加工。
取り付け様としたら・・・・・。
付かない・・・・・。
ハーーー?
最初は僕のシャシ加工ミスかと思った。チョークのネジ穴ピッチを測ったら1mm近く違う。
一般のシャシ加工は4mmのネジを通す所は5mmの穴を開ける(伊藤喜多男氏もそうだった)。
僕の場合は、穴位置に自信が有るので4.5mm。相手が信用出来るなら4.2mm。
煩く位置決めをしたいなら、4.0mmで穴を開けてしまう(M4は直径4mm以下です)。
此れが逆目に出ましたね。
穴を5mmに拡大。シャシ寸法に制限が有るので(置く位置の関係)内部はギリギリ。
横板ギリギリにチョークを配したら、鉄板のサイズがメーカー図面よりも大きく、サイドの板にゴッチンコ。
仕方なく、チョークの鉄板を鑢でゴリゴリ。
ハハ、メーカーの図面を信用した僕が悪いのですが。
まあ、2台目はこの辺が判ったので、組む前に対処。
さて、掛かるか。
最近、サッパリ更新していないじゃないか。
バイクばかり弄くっているな・・。
ブッブーです(笑)。
更新の無い時ほど、仕事を頑張っているんですね。
年明けから掛かっている、励磁電源。
出来合いのシャシに穴あけて。と言う物でしたらとっくに完成しています。
イヤに成ってしまうほど、励磁電源の音への影響度は大。
昔付き合っていたスピーカーメーカーの社長(技術畑の人です)さんの言葉。
『再生音の質は、共振と磁気歪で殆ど理解出来る。』
僕もこの意見には大賛成。只アンプ屋としてはもう一個有るんですが、そちらの影響度は社長さんの言った二つよりははるかに低い。
で、電源。磁気歪と共振の塊。
どんなにトランスやコンデンサーに高級品を使っても、シャシが弱くちゃ穴の開いたザル。
と言う事で、シャシ作りに精を出しております。
10mm厚の枠は削り終えました。
現在、天板と底板を切削中。
問題は、まだ入手できていない小物パーツ3点。
完成迄には入荷予定ですが・・・・・・・。
O様。もう少々お待ち下さい。良い物を作りますので。m(__)m
バイクばかり弄くっているな・・。
ブッブーです(笑)。
更新の無い時ほど、仕事を頑張っているんですね。
年明けから掛かっている、励磁電源。
出来合いのシャシに穴あけて。と言う物でしたらとっくに完成しています。
イヤに成ってしまうほど、励磁電源の音への影響度は大。
昔付き合っていたスピーカーメーカーの社長(技術畑の人です)さんの言葉。
『再生音の質は、共振と磁気歪で殆ど理解出来る。』
僕もこの意見には大賛成。只アンプ屋としてはもう一個有るんですが、そちらの影響度は社長さんの言った二つよりははるかに低い。
で、電源。磁気歪と共振の塊。
どんなにトランスやコンデンサーに高級品を使っても、シャシが弱くちゃ穴の開いたザル。
と言う事で、シャシ作りに精を出しております。
10mm厚の枠は削り終えました。
現在、天板と底板を切削中。
問題は、まだ入手できていない小物パーツ3点。
完成迄には入荷予定ですが・・・・・・・。
O様。もう少々お待ち下さい。良い物を作りますので。m(__)m
正月三箇日も過ぎていないのに、もう始まっています。
去年の11月始めに頼まれた仕事ですので、仕方が無いですね。
励磁スピーカーの電源です。
励磁スピーカーを愛用されている方は沢山居るようですが、皆さん(僕の見た範囲では)電源がブッブー。
メーカーの立場としては、電源をシッカリ作ると、ユニット本体よりも高くなってしまうので、仕方は無いのですが・・・・・・。
でも、励磁スピーカーを使うと決めたなら、コストパフォーマンスなんて考えてはいけません。
ユニットを生かすも殺すも電源しだい。
基本的にメーカー付属はグリコのオマケ。
此れじゃ可哀相だよ。と言うのばかりです。まあまあだったのは初期のマクソニックぐらいかな?
ウェスタンだって、僕に言わせりゃ貧弱其の物。
でも、マクソニックの電源。2個のユニット用に作られています。
確かに電流的には大丈夫なのですが・・・・・・。
励磁電源の基本。ユニット1本に電源一つ。贅沢ですが譲れません。
過去に散々味わって来ました。
此れで、ユニット2本分。
今回のオーナーは、4本のユニット分が必要ですので、此れを2台。
電源トランスは特注品のカットコア。
チョークもカットコア。コンデンサーは全てフィルム。
贅沢の粋を尽くしました。
明日から作図。作図後、アルミ屋さんへ材料の発注。
フライスで切削。何時もの僕の作業です。
追記。
励磁電源も、シャシの強度で音が変わりますのでご用心。
去年の11月始めに頼まれた仕事ですので、仕方が無いですね。
励磁スピーカーの電源です。
励磁スピーカーを愛用されている方は沢山居るようですが、皆さん(僕の見た範囲では)電源がブッブー。
メーカーの立場としては、電源をシッカリ作ると、ユニット本体よりも高くなってしまうので、仕方は無いのですが・・・・・・。
でも、励磁スピーカーを使うと決めたなら、コストパフォーマンスなんて考えてはいけません。
ユニットを生かすも殺すも電源しだい。
基本的にメーカー付属はグリコのオマケ。
此れじゃ可哀相だよ。と言うのばかりです。まあまあだったのは初期のマクソニックぐらいかな?
ウェスタンだって、僕に言わせりゃ貧弱其の物。
でも、マクソニックの電源。2個のユニット用に作られています。
確かに電流的には大丈夫なのですが・・・・・・。
励磁電源の基本。ユニット1本に電源一つ。贅沢ですが譲れません。
過去に散々味わって来ました。
此れで、ユニット2本分。
今回のオーナーは、4本のユニット分が必要ですので、此れを2台。
電源トランスは特注品のカットコア。
チョークもカットコア。コンデンサーは全てフィルム。
贅沢の粋を尽くしました。
明日から作図。作図後、アルミ屋さんへ材料の発注。
フライスで切削。何時もの僕の作業です。
追記。
励磁電源も、シャシの強度で音が変わりますのでご用心。